ỨNG DỤNG ĐIỀU KHIỂN TRƯỢT PI BACKSTEPPING DỰA VÀO LUẬT TIẾP CẬN SỐ MŨ HỆ THỐNG BỒN KÉP

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Thanh Quang Đức Lê, Chí Ngôn Nguyễn, Thanh Tùng Phạm

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại:

Thông tin xuất bản: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên, 2023

Mô tả vật lý: tr.78 - 85

Bộ sưu tập: Báo, Tạp chí

ID: 337033

Bài báo này trình bày phương pháp thiết kế bộ điều khiển trượt PI backstepping dựa vào luật tiếp cận số mũ cho ứng dụng điều khiển hệ thống bồn kép. Bộ điều khiển đề xuất được thiết kế để đảm bảo vị trí mức chất lỏng thực tế bám theo vị trí mong muốn trong thời gian hữu hạn và giảm hiện tượng dao động tần số cao (còn gọi là hiện tượng chattering) quanh mặt trượt. Đây là nhược điểm chính của bộ điều khiển trượt truyền thống. Hiệu quả của bộ điều khiển thiết kế được kiểm chứng trong mô phỏng và so sánh với điều khiển trượt sử dụng điều kiện tích phân, điều khiển thông minh, điều khiển thích nghi mô hình tham chiếu tối ưu mờ dựa vào các luật Lyapunov và điều khiển PID mờ. Các kết quả mô phỏng với MATLAB/Simulink cho thấy rằng phương pháp đề xuất hiệu quả với thời gian tăng đạt 0,0771(s), độ quá điều chỉnh là 0(%), triệt tiêu sai số xác lập, thời gian xác lập là 0,1409(s) và giảm đáng kể hiện tượng chattering.This article presents a method to design a backstepping PI sliding mode control based on exponential reaching law (BPISMC-ERL) for two_tank interacting system. The proposed controller is designed to ensure that the actual liquid level position follows the desired position in a finite time and to reduce the high frequency oscillation (so called chattering phenomena) around the sliding surface. This is the major drawback of classical sliding mode control. The performance of the designed controller is verified in simulation and compared with sliding mode control using conditional integrators, intelligent controller, Fuzzy-Optimized model reference adaptive control based on Lyapunov rules and Fuzzy-PID controller. Simulation results in MATLAB/Simulink show that the proposed controller is more effective with the rise time achieves 0.0771(s), the percent overshoot is 0(%), the steady state error converges to zero, the settling time is 0.1409(s) and the chattering is eliminated.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 36225755 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH